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應(yīng)用設(shè)計(jì)

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組態(tài)軟件陰陽床再生污水中和處理控制系統(tǒng),pH監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用

組態(tài)軟件陰陽床再生污水中和處理控制系統(tǒng),pH監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用

1、引言

  pH值是工業(yè)污水處理中常見的受控變量之一,但由于其特殊的過程特性,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的難度較大,因此,目前仍基本采用人工進(jìn)行排放管理,超標(biāo)排放的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
陰陽床是電廠除鹽水處理常用的生產(chǎn)工藝,其再生過程會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)酸和強(qiáng)堿污水,這些污水須經(jīng)過中和處理后才能夠排放。目前對(duì)于陰陽床再生污水的處理有多種方法,主要分為池中加藥和管道加藥兩種方式。盡管工藝流程和控制方法不同,但基本的控制原理是一樣的。
本文以某石化公司陰陽床再生污水pH值穩(wěn)定控制系統(tǒng)項(xiàng)目為例,通過對(duì)陰陽床污水處理管道加藥工藝的分析,闡述了運(yùn)用先進(jìn)控制技術(shù)、嵌入技術(shù)及力控ForceControl監(jiān)控組態(tài)軟件,建立控制層與管理層的連接,實(shí)現(xiàn)集中管理和監(jiān)控最終達(dá)到自動(dòng)達(dá)標(biāo)排放的目的。

2、工藝概述
  原處理工藝流程是將陰陽床再生污水首先排放到中和池進(jìn)行預(yù)混合處理,然后進(jìn)入緩沖罐,經(jīng)污水提升泵送至污水處理管線,在管道內(nèi)進(jìn)行加藥。加藥部分設(shè)兩組(酸/堿)加藥計(jì)量泵,分兩級(jí)進(jìn)行加藥處理,兩級(jí)各設(shè)置一臺(tái)靜態(tài)混合器。處理后的污水如達(dá)標(biāo)則直接排放;否則,通過氣動(dòng)閥門回流至緩沖罐循環(huán)處理。
  陰陽床再生的時(shí)間和周期由除鹽水生產(chǎn)裝置的實(shí)際運(yùn)行狀況而決定,受其影響中和池內(nèi)再生污水的來源和水量呈不同的酸/堿性。理想的處理方式是讓酸/堿污水首先在大中和池內(nèi)充分中和;由于陽床的酸性污水較多,陰床的堿性污水較少,池內(nèi)污水基本顯酸性,加藥時(shí)僅需要注入適量堿液即可排放,但往往池容積有限,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)污水顯較強(qiáng)酸(堿)性時(shí)還須加藥排放的情況。


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3、控制特點(diǎn)
3.1 非線性:
  污水pH值與加藥量之間的關(guān)系呈現(xiàn)極強(qiáng)的非線性特征。在污水流量不變(提升泵流量約70m3/h,并且堿液濃度為45%的前提下,如下一組數(shù)據(jù)可以明顯地看到過程的非線性:

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  該現(xiàn)象也可以從pH過程的滴定曲線得到解釋,如圖2所示。pH過程本身是具有極端非線性(S型)的過程對(duì)象。這意味著在容量相等但pH值不相同的溶液中加入等量的酸(堿)液,對(duì)溶液pH值的影響是不同的。
  由于陽床的再生周期短,再生時(shí)間長,因此陽床再生過程中的污水一般呈較強(qiáng)酸性,處于pH滴定曲線平緩段,時(shí)常表現(xiàn)為中和過程中加藥量很大,但pH值上升卻很慢;而一旦進(jìn)入pH滴定曲線的陡峭區(qū)則往往加藥過量出現(xiàn)超調(diào)。過程增益特性的變化可以達(dá)到數(shù)百倍之多。
  面對(duì)這種強(qiáng)烈的非線性對(duì)象,就要求控制器須能適應(yīng)過程特性的變化,避免調(diào)節(jié)控制作用在強(qiáng)酸時(shí)不足和弱酸時(shí)超調(diào)的結(jié)果。此外,在工藝設(shè)備方面還要求加藥泵有很大的儲(chǔ)備量和流比控制特性以應(yīng)對(duì)不同 pH值的污水。

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3.2 大滯后(τ):
  從改變加藥量到實(shí)際pH值發(fā)生變化大約需要10秒鐘,而過程的時(shí)間常數(shù)往往僅有12秒鐘。
  該現(xiàn)象產(chǎn)生原因主要是由于現(xiàn)場(chǎng)加藥點(diǎn)距傳感器安裝點(diǎn)有一定距離、在線檢測(cè)儀表取樣管線較長等工藝管線原因造成的。另外在管道加藥時(shí),一般會(huì)加入靜態(tài)混合器,污水在到達(dá)測(cè)量點(diǎn)時(shí),中和反應(yīng)已基本完成;反應(yīng)的變化速度(時(shí)間常數(shù)T)基本由泵的增減量的能力決定,過程幾乎沒有過渡時(shí)間,而導(dǎo)致較高的τ/ T比。
  τ/ T≥2時(shí),是常規(guī)控制方法的難題。
3.3 PID控制器的局限性:
  原控制系統(tǒng)中采用了常規(guī)的PID控制器。由于該控制器的算法特點(diǎn),對(duì)大滯后、非線性及兩者的組合特性缺乏必要的應(yīng)對(duì)手段,盡管在工藝上采用了分段加藥的方式,用增加設(shè)備投入的方式來彌補(bǔ)控制缺陷,仍然無法滿足工藝要求,系統(tǒng)的控制精度低,投藥量和循環(huán)量大,增加了使用成本。


4、解決方案
4.1 選用先進(jìn)控制器
  美國通控集團(tuán)博軟公司(CyboSoft, General Cybernation Group Inc.)1997年在美國推出了無摸型自適應(yīng)(Model-Free Adaptive ControlMFA)控制技術(shù)及其產(chǎn)品CyboCon(美國專利號(hào):6,055,524)。目前在石油化工、冶金、半導(dǎo)體、航空航天、醫(yī)藥、食品、環(huán)保等現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域都有MFA技術(shù)及其產(chǎn)品應(yīng)用實(shí)例。
  CyboCon是世界上首套即插即用式單變量和多變量控制軟件,可對(duì)簡單或復(fù)雜的工業(yè)過程作自適應(yīng)控制。與傳統(tǒng)的自適應(yīng)控制技術(shù)相比,CyboCon的無模型自適應(yīng)(MFA)控制器的實(shí)用性更強(qiáng),使用者無需進(jìn)行控制器設(shè)計(jì)、過程辯識(shí),也不需知道過程的定量知識(shí),就可將控制器投入運(yùn)行。即使過程的動(dòng)態(tài)特性有很大變化,也不需重新整定控制器參數(shù)。
4.2 構(gòu)建先進(jìn)控制平臺(tái)
  系統(tǒng)在控制層采用美國SIXNET公司的RTU/DCS產(chǎn)品系列IPm控制器,配置模擬量和開關(guān)量輸入輸出接口,嵌入MFA控制軟件,具備MFA先進(jìn)調(diào)節(jié)控制及全部邏輯控制功能。控制器還配有以太網(wǎng)接口,通過以太網(wǎng)連接上位機(jī)和企業(yè)管理網(wǎng)絡(luò),滿足對(duì)過程實(shí)時(shí)監(jiān)控和生產(chǎn)管理的需要。高度集成的控制器集數(shù)據(jù)采集、先進(jìn)控制、實(shí)時(shí)通訊為一體,能獨(dú)立完成陰陽床再生污水中和所需的各種控制操作。
  監(jiān)控層對(duì)下負(fù)責(zé)集中管理控制層,向上連接管理層。系統(tǒng)在監(jiān)控層采用力控監(jiān)控組態(tài)軟件作為操作站流程圖界面,該軟件的接口非常豐富,可實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)控制設(shè)備的集中管理。由于力控監(jiān)控組態(tài)軟件提供了良好的用戶開發(fā)界面和簡捷易用的工程實(shí)現(xiàn)方法,只要將其預(yù)設(shè)置的各種軟件模塊進(jìn)行簡單的組態(tài),便可以非常容易地實(shí)現(xiàn)和完成監(jiān)控層的各項(xiàng)監(jiān)視、操作、報(bào)警、歷史記錄和分析功能,縮短了自動(dòng)化工程師系統(tǒng)集成的時(shí)間,大大提高了集成效率。
4.3 實(shí)施方案
  控制系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)有裝置及設(shè)備運(yùn)行情況,依據(jù)中和反應(yīng)原理,采用遠(yuǎn)程操作,現(xiàn)場(chǎng)控制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)注堿/酸判斷、調(diào)節(jié)加藥量和排放/循環(huán)切換,達(dá)到污水中和處理和達(dá)標(biāo)排放的目的。
  為了避免控制系統(tǒng)過于復(fù)雜,通過一個(gè)MFA調(diào)節(jié)器同時(shí)對(duì)六臺(tái)注堿(酸)計(jì)量泵進(jìn)行分程控制,第一臺(tái)泵采用小流量泵以避免其長時(shí)間在不良工況下運(yùn)行。不僅使系統(tǒng)有更寬的適應(yīng)性,而且能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)pH值的精確控制。利用提升泵出口的pH傳感器作為監(jiān)測(cè),用于控制系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)污水的pH值進(jìn)行加酸/堿的切換,控制系統(tǒng)通過其數(shù)值判斷在任一時(shí)刻是需要注酸還是注堿。加藥管線末端的pH傳感器既用來進(jìn)行調(diào)節(jié)控制作為循環(huán)/排放切換數(shù)值依據(jù),流量計(jì)可作為控制器的前饋。整個(gè)系統(tǒng)做到系統(tǒng)精簡、控制精確,設(shè)備經(jīng)久耐用。
  控制系統(tǒng)如圖3所示:

21.jpg

22.jpg 

4


5、改造成果
5.1 操作簡單
  系統(tǒng)通過力控監(jiān)控組態(tài)軟件友好的圖形化界面,靈活的組態(tài)功能,使監(jiān)測(cè)更直觀,操作更為簡單;符合操作工人習(xí)慣,只需簡單培訓(xùn)既可上崗操作。
  用戶界面如下:

23.jpg

5.2 控制精確可靠
  控制系統(tǒng)利用美國博軟公司的MFA控制器精確的調(diào)節(jié)特性,結(jié)合相應(yīng)的控制方案,使控制系統(tǒng)能夠在各種復(fù)雜的工況之下正常運(yùn)行。在各種工況下通過長期的運(yùn)行驗(yàn)證,證明控制系統(tǒng)基本可以將排放污水的pH值控制在設(shè)定值±0.2之內(nèi),實(shí)現(xiàn)完全達(dá)標(biāo)排放。
5.3 維護(hù)方便
  嵌入式技術(shù)的運(yùn)用使軟件與硬件的結(jié)合更容易,使用戶通過一張光盤既可恢復(fù)系統(tǒng)的所有軟件部分;由于采用現(xiàn)場(chǎng)總線的通訊方式,減少了復(fù)雜的現(xiàn)場(chǎng)布線工作,使設(shè)備維護(hù)起來更加方便。

 
6、結(jié)束語
  實(shí)踐證明,在陰陽床再生污水處理系統(tǒng)中,通過MFA先進(jìn)控制技術(shù)與力控ForceControl 監(jiān)控組態(tài)軟件,SIXNET等優(yōu)秀軟硬件產(chǎn)品的集成,有效解決了非線性、大滯后等傳統(tǒng)控制難題,提高中和過程質(zhì)量,降低運(yùn)行成本,消除污染排放。并且具有調(diào)試時(shí)間短、控制可靠、運(yùn)行維修方便等特點(diǎn),在系統(tǒng)硬件可靠性上也具有較大的優(yōu)勢(shì),是控制技術(shù)應(yīng)用軟件與控制產(chǎn)品應(yīng)用相結(jié)合的成功應(yīng)用。

  參考文獻(xiàn)
  [1]凡斯?凡多倫 無模型自適應(yīng)控制--《世界儀表與自動(dòng)化》 2001,(6)
  [2]<< CyboCon CE User Manual >>    General Cybernation Group, Inc
  [3] <<計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)>>  王慧 化學(xué)工業(yè)出版社
  [4] <<工業(yè)污水處理工藝>>第三版 王蒙聚 中國電力出版社


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王靜
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