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龍門刨床的自動化改造

龍門刨床的自動化改造

2005/3/23 9:17:00
摘要:利用PLC與變頻技術對B2016A型龍門刨床進行自動化改造,以提高其的加工效率與精度。 關鍵詞:龍門刨床 PLC 變頻 改造 一 引言 長沙某機床廠的B2016A型龍門刨床被用于加工車床導軌。該設備使用日久,出現(xiàn)了精度降低,調速性差,生產(chǎn)效率低等問題,故急需對其進行改造。考慮到原有設備與加工要求調速比達到40:1以上,可用于刨、銑削,靜差度小于10%,切削力恒定、平穩(wěn)、沖擊小,刀具切入切出時自動減速,功耗低,安全可靠、易于維護等要求。我們決定采用變頻器結合PLC的改造方法。 二 原刨床的基本情況 2.1基本結構 龍門刨床包括,床身、工作臺、橫梁、左右垂直刀架、左右側刀架、進給箱、立柱、龍門頂?shù)?2.2工作過程 龍門刨的刨削過程是工件與刨刀相對運動。因此工作臺與工件必須頻繁地進行往復運動,切削加工只在工作行程中,返回行程只是空轉。在切削過程中沒有進給運動,只有在返回行程中才有刀架的進給運動。其中,工作臺與工件間的往復運動稱為主運動,橫梁、刀架的運動稱作輔助運動。 2.3運動特點 主運動的速度圖 如圖1所示
其中0-t1工作臺前進起動階段 t1-t2刀具慢速切入階段 t2-t3加速至穩(wěn)定工作速度 t3-t4工作速度階段 t4-t5減速退出工件階段 t5-t9返回階段 慢速切入切出,即防止崩壞工件又可以提高刀具使用壽命。高速切削、返回以提高加工效率。 2.4傳動系統(tǒng) 國產(chǎn)A系列龍門刨采用G-M(發(fā)電機組電動機)調速系統(tǒng)交流電機拖動直流發(fā)電機再拖動直流電動機,由交磁放大機控制發(fā)電機的勵磁系統(tǒng),結合機械傳動,達到20:1的機電聯(lián)合調速系統(tǒng)。進刀機構采用進刀繼電器控制進刀,而繼電器鐵心和圓盤齒因頻繁運動而磨損,使精度下降。 三 變頻調速 3.1變頻的優(yōu)越性 調速范圍寬達40:1更換不同的工作組件就可使刨床用于刨、銑、磨 一機三用。為提高加工精度,工作臺的速度不隨切削量的變化而變化,靜差度小于3%,自動調速,達到速度曲線的要求提高加工質量與效率。 3.2設備組成 工作臺的主運動只需一臺45KW的異步電機經(jīng)變頻拖動,實現(xiàn)無級變速。工作臺換向制動利用變頻器自帶的能量反饋裝置,使制動速度快,能量又反饋到電網(wǎng)中。垂直刀架和左右測刀架采用步進電機控制,使進刀量準確,提高加工精度。另增加一個11KW的變頻器控制的銑刀頭,作為附加組件。 3.3組成框圖 系統(tǒng)以PLC為控制核心,組成如圖所示
四 PLC控制 控制部分采用PLC可編程控制器控制,其功能強、速度快、接點數(shù)少、可靠性高,并可通過CNC接口接入CIMS系統(tǒng)。 4.1控件選配 變頻器采用三菱的FR-A540型通用變頻器,具有矢量控制,自動保護,反饋制動等功能,PLC采用三菱FX2N,具有25點輸入,16點輸出。 4.2控制電路 變頻器的設置,將變頻器設置為外部控制狀態(tài),實現(xiàn)遠程控制,由A0,A1按編碼組合為四種運行速度,以A2為點動控制。A3反轉控制A4為停車。GM為光電編碼器反饋輸入信號。PLC的X0—X25為操作和工藝控制的輸入信號端,輸出端,Y0—Y5為控制主變頻器 ,Y6—Y15控制橫梁升降,刀架進給,銑、磨頭的運動。 端子功能及接線圖如下:
五結束語 在整個機床的改造過程中涉及到了許多測試,調試的問題,在硬件設備安裝好后有進行了許多調試工作。PLC程序的編制綜合考慮了工藝與加工要求的問題,變頻器參數(shù)設置也需考慮具體的加工要求。 參考資料 [1]周軍 電氣控制與PLC 北京 機械工業(yè)出版社 2003 [2]劉庶民 機床改造的思路與實用技術 北京 機械工業(yè)出版社 2001 [3]吳忠智 變頻器應用手冊 北京 機械工業(yè)出版社 2004
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